9月1日,又一次错峰停窑让烧成分厂进入了停机检修,烧成分厂发电工段地埋疏水管道及射水箱溢流管道,因运行年久,在停机前,就出现三处冒汽和地面冒水的现象,此次就利用停机对这一隐患进行彻底消除。
此次管道漏气部分,主要涉及汽轮机房东侧和南侧地埋管路。设备刚停下来,他们就立即对管道所在水泥地面进行开挖。先用风镐将水泥地面进行破拆,再使用撅头、铁锹开挖和清理地埋疏水管上覆盖的泥土和砂石,以便清理出作业面。由于长时间按压风镐手柄,他们的手都被磨出了水泡,但他们却毅然坚持。地面被他们挖出半米多深,汽轮机房东侧和南侧的高、低压疏水管及射水箱溢流管才露出本体。经检查,发现地埋疏水管道有多处砂眼和裂缝,且管道锈蚀、掉皮非常严重,射水箱溢流管底部有3处长达30厘米的裂缝,已经不能再使用。为彻底消除这一隐患,需要将其全部更换。
说干就干,参与检修的员工立即行动起来,他们有的切割废旧管道,有的搬运和切割新更换的管道,有的测量尺寸和距离,有的跪在地面上焊接管道,有的帮忙对接管道弯头、有的清理积水和砂土……大家团结协作,忙得热火朝天。由于DN100的管道对接后底部焊缝无法焊接,他们就将管道上部切割一部分,待底部焊缝焊接好后,再将上部切割部分及对接焊缝全部焊接。短短4天时间,他们便完成了累计49米长的2根DN50和2根DN100的管道焊接更换工作。
管道对接完成后,最重要的一道程序就是管道防腐工作。他们将地埋管道全部用滚刷涂上黑色的沥青防腐漆,待漆风干后,再进行有序回填。大家此时又担起了水泥瓦工的角色,先将清理出来的土回填一部分,然后将运来的砂石和水泥按比例掺杂在一起,围堰形成一个直径约为2米的圆形砂灰堆,注入水后,慢慢将周围砂灰向内回填,使其充分被水浸泡。他们挥动手中的铁锹,将水和砂石灰均匀搅拌在一起,最后填埋到开挖的沟壕内,再使用抹灰刀仔细地将水泥地面抹平……看着硬化好的齐平的水泥面,大家都开心地笑了。
发电员工为确保发电设备安全高效运行,在检修期间,他们爬进间距不足0.8米的锅炉炉膛,清理锅炉内部积灰,焊接或更换窑尾锅炉振打锤头、振打臂,更换化水保安过滤器滤芯,消除设备跑、冒、滴、漏。他们不仅是检修工,而且一专多能,泥瓦工的活也不在话下。通过检修,不仅提升了设备的稳定高效运行,而且让我们的员工磨砺了各种技能,大大提升了检修效率。
文/图 王亚维
上一篇:精细检修 用心浇注